近日,在中石化勝利油田河口采油廠生產(chǎn)指揮中心,只有兩名員工值守。工作人員介紹,“別看人少,但是全廠2300多口油井和幾十條輸油管線的工作動態(tài)盡在掌握,確保一線人員大幅減少的情況下,生產(chǎn)運行有條不紊?!?/span>
在生產(chǎn)指揮中心大屏上,三條不同顏色的曲線像心電圖一樣實時波動。據(jù)了解,這是河口采油廠最新升級的分線計量系統(tǒng),根據(jù)時間點繪制液量、油量曲線,實時監(jiān)控油水井生產(chǎn)動態(tài)變化。一旦出現(xiàn)異常,系統(tǒng)會立即報警,工作人員則通過與PCS系統(tǒng)結(jié)合,及時追溯到源頭,迅速找到生產(chǎn)異常井或生產(chǎn)異常原因,采取有針對性措施高效解決問題,最終實現(xiàn)注采輸系統(tǒng)平穩(wěn)運行。
特殊時期優(yōu)勢凸顯
2月28日上午10時左右,曲線突然沖高,系統(tǒng)報警。生產(chǎn)指揮中心工作人員立即點擊曲線上的跳點,追蹤到渤501輸油干線液量超上限閾值0.27噸。
經(jīng)電話落實,生產(chǎn)指揮中心得知因BAE901井正在進行放套工作,造成干線液量波動,存在管線承壓過載等安全隱患。隨即,工作人員通知聯(lián)合站值班人員及時關(guān)注壓力變化,做好調(diào)整分水器壓力、液位準(zhǔn)備,確保集輸系統(tǒng)穩(wěn)定運行。短短5分鐘,一起安全風(fēng)險被及時化解。
特殊時期更加凸顯出分線計量系統(tǒng)的優(yōu)勢。生產(chǎn)管理部主任孫波介紹,針對一線在崗人員大幅減少、一些常規(guī)措施難以及時上報的實際,河口廠提前調(diào)整工作方式,變“被動報”為“主動查”,借助分線計量系統(tǒng)加密監(jiān)控液量、油量變化,及時處置各類生產(chǎn)異常情況,確保注采輸系統(tǒng)特殊時期平穩(wěn)運行。
河口采油廠點多、線長、面廣,有些油井分布在村里,疫情期間,員工無法進入,通過分線計量系統(tǒng)可以指揮無人機重點巡檢異常區(qū)域油井。
2月14日,因暴風(fēng)雪導(dǎo)致多條線路出現(xiàn)故障后,采油廠一方面迅速采用遠程開井方式恢復(fù)生產(chǎn),另一方面通過分線計量系統(tǒng)跟蹤產(chǎn)量變化精準(zhǔn)查找問題、解決問題,有效縮短開井時間、提高開井時率,將產(chǎn)量損失減少到最低。送電2小時后,受影響的1559口油水井全部恢復(fù)正常。
點線結(jié)合精準(zhǔn)發(fā)力
其實,分線計量系統(tǒng)對于河口廠并非新鮮事物,2011年該廠就已建立了僅有分線液量和油量的“分隊計量”系統(tǒng)。
“但當(dāng)時各類配套技術(shù)不完善,又缺乏足夠數(shù)據(jù)分析能力,系統(tǒng)處于低水平運行?!焙涌趶S分線計量數(shù)據(jù)分析主管許晴說,隨著油田信息化發(fā)展,特別是PCS系統(tǒng)的廣泛應(yīng)用,“分隊計量”系統(tǒng)被升級為“分線計量”系統(tǒng),作用得到充分發(fā)揮。
“如果,PCS系統(tǒng)實現(xiàn)了對單井工況的動態(tài)管理,關(guān)注點上的問題,那么,分線計量系統(tǒng)則可以關(guān)注到線上的問題?!痹S晴介紹說,通過在分水器、外輸干線等設(shè)備上設(shè)置計量點的方式,對液量、油量進行實時跟蹤,同時也可以根據(jù)日度數(shù)據(jù)累加形成的階段數(shù)據(jù),通過產(chǎn)量變化趨勢判斷某一階段問題,及時采取措施。
2019年,河口采油廠將分線計量系統(tǒng)與PCS系統(tǒng)結(jié)合,以時間為對應(yīng)點,把“分線數(shù)據(jù)”這座信息孤島與前端油水井信息關(guān)聯(lián)在一起,通過分線計量系統(tǒng),更高效捕捉到PCS系統(tǒng)單井上的異常,并通過對比同一時間段兩系統(tǒng)曲線變化,及時解決問題。
近日,采油管理四區(qū)注采405站分線計量液量降幅較大,但PCS系統(tǒng)井口數(shù)據(jù)卻相對平穩(wěn),二者出現(xiàn)明顯背離現(xiàn)象。針對性計量調(diào)查顯示,渤南三區(qū)7口油井液量出現(xiàn)下滑,管理區(qū)及時優(yōu)化配注,制定針對性穩(wěn)產(chǎn)措施。目前,7口油井供液恢復(fù)正常。
持續(xù)升級,為管理提供準(zhǔn)確依據(jù)
過去,在產(chǎn)量調(diào)查時,經(jīng)常出現(xiàn)井口產(chǎn)量與盤庫產(chǎn)量趨勢不一致的問題。通過分線計量系統(tǒng),生產(chǎn)技術(shù)人員不僅可以實時跟蹤液量、油量變化,還可以通過三組數(shù)據(jù)的比對,更好地厘清責(zé)任,確保原油從井口到入庫的“顆粒歸倉”。
為降低疫情防控對生產(chǎn)管理帶來的影響,河口廠加大信息技術(shù)支持力度,根據(jù)分線計量系統(tǒng)及時研判產(chǎn)量下降趨勢,截至目前,預(yù)警2口高產(chǎn)井存在異常。其中,大古25-斜6井受同井臺鉆井影響,PCS數(shù)據(jù)中斷,抽油沖次下降未能及時發(fā)現(xiàn),造成產(chǎn)量下滑。根據(jù)分線計量系統(tǒng)預(yù)警,注采站及時調(diào)回沖次,油井生產(chǎn)恢復(fù)至正常水平。
隨著以“分線計量+PCS系統(tǒng)”為代表的信息化指揮平臺逐步完善,河口廠已建立覆蓋采油廠指揮中心、管理區(qū)(集輸大隊)、基層站三級管理監(jiān)控網(wǎng)絡(luò),全廠8個管理區(qū)50個注采站和18座聯(lián)合站、接轉(zhuǎn)站實現(xiàn)分線計量全覆蓋。同時,他們還制定了《河口采油廠分線計量管理規(guī)定》,建立健全“精細過程管理、規(guī)范工作流程、優(yōu)化運行考核、深化實際應(yīng)用”分線計量工作細則,不斷提升系統(tǒng)運行質(zhì)量,為效益穩(wěn)產(chǎn)提供更準(zhǔn)確決策依據(jù)。
“我們正聚焦油田職代會關(guān)于完善‘平臺+數(shù)據(jù)+應(yīng)用’信息化建設(shè)模式要求,著手對分線計量系統(tǒng)進行再升級?!睂O波說,河口廠正在加快推進油、氣、水“三源合一”,井、管、電“三網(wǎng)合一”建設(shè),不斷擴展分線計量系統(tǒng)覆蓋面,將更多生產(chǎn)數(shù)據(jù)納入到信息化建設(shè)范疇,為智能油田建設(shè)奠定基礎(chǔ)。
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